這是一組閃亮的數(shù)據(jù):轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制后,全年鉛鋅原料加工費(fèi)增效5100萬元,產(chǎn)品銷售及降低運(yùn)輸費(fèi)增效500萬元,降低采購成本2582萬元,帶動(dòng)新組建的鉛、鋅、鋅合金三大運(yùn)營(yíng)板塊合計(jì)創(chuàng)效6300萬元,為公司年利潤(rùn)做出了巨大貢獻(xiàn)。短短一年時(shí)間,業(yè)績(jī)因何得來?原因就是,近年來水口山公司持續(xù)推進(jìn)管理提升,逐漸形成了獨(dú)具特色的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)模式,即以深化體制、機(jī)制改革為突破口,強(qiáng)調(diào)“創(chuàng)新思維、效益導(dǎo)向”,通過優(yōu)化內(nèi)部管控突圍當(dāng)前有色行業(yè)“寒冬期”。
市場(chǎng)不相信眼淚,卻折服創(chuàng)新。2013年底水口山在編制預(yù)算時(shí),以當(dāng)時(shí)有色產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)估算,2014年將虧損3億元以上。在產(chǎn)能沒有根本性擴(kuò)張、勞動(dòng)效率大幅提升的前提下,如果不采取非常舉措,虧損將是必然的?!捌髽I(yè)不消滅虧損,虧損就消滅企業(yè),變革是唯一出路!”面對(duì)危局,水口山董事長(zhǎng)、總經(jīng)理吳世忠向企業(yè)全員吹響了改革創(chuàng)新“集結(jié)號(hào)”。水口山原營(yíng)銷主體為原料分公司、供應(yīng)分公司、銷售分公司。由于職能劃分過細(xì),不僅造成機(jī)構(gòu)設(shè)置過多,人員冗余,更大弊端在于條塊分割導(dǎo)致辦事效率低,生產(chǎn)與營(yíng)銷脫節(jié),各自成本、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑不一致,協(xié)同創(chuàng)效能力差,難以適應(yīng)瞬息萬變的市場(chǎng)行情。
鋅合金由于成型方便,可塑性強(qiáng),成本低,加工效率高,廣泛應(yīng)用在衛(wèi)浴,箱包,鞋服裝飾中,但鋅合金的起泡問題(電鍍;噴涂)卻一直困惱著鋅合金壓鑄廠家與電鍍廠家的朋友。今天我們把多家鋅合金壓鑄廠和電鍍廠針對(duì)鋅合金壓鑄件起泡故障的解決方法編集,具體有以下幾個(gè)方面:
一、鋅合金產(chǎn)品圖的設(shè)計(jì)
鋅合金產(chǎn)品圖的設(shè)計(jì),就要考慮到模具的進(jìn)料口與排渣口與排氣設(shè)置。因?yàn)檫M(jìn)料與排渣的工件流道順暢不裹氣,不產(chǎn)生水漬紋,無暗泡,直接影響后道電鍍是否起泡,合格進(jìn)料與排渣模具壓鑄出工件,表面光潔,白亮,無水漬紋。
二、壓鑄模具的開發(fā)
壓鑄模具的開發(fā)也要考慮裝模機(jī)臺(tái)的噸位,壓力,我們就親身經(jīng)歷一個(gè)鋅合金電鍍后起泡百份20-30事件。一鋅合金壓鑄廠家接一幾百萬大單,模具開一出8件,壓力不足,排氣不佳,不論電鍍前處理如何解決總有20-30%起泡,最后將模具堵了4件,改成一模出4件,再鍍就無一起泡。
三、表面處理
表面處理的滾光液,拋光膏,氧化層沒處理干凈,常有出現(xiàn)滾光,滾拋后的工件,表面光亮;許多電鍍廠酸洗工序的員工就隨便酸洗下,導(dǎo)至表面附著的滾光劑沒洗凈,常常出現(xiàn)起泡現(xiàn)象。另滾光滾拋廠所選用的滾光劑關(guān)系也很大,有些滾光劑中的表面活性劑極難洗去。
四、鋅合金壓鑄件進(jìn)堿銅時(shí)
產(chǎn)品進(jìn)堿銅(鋅合金壓鑄廠家俗稱的銅底)鍍槽前工件表面仍有氧化膜(酸洗的膜)除蠟、除油的膜未處理凈的黑膜。所以脫膜很關(guān)健,早些年還能使用防染鹽脫去,現(xiàn)環(huán)保不讓排放含防染鹽的廢水,建議使用LJ-D009脫膜粉,效果優(yōu)過防染鹽,又能退鎳層并且COD排放符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。